行業(yè)動(dòng)態(tài)
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導(dǎo)讀:三菱PLC用于懸鏈自動(dòng)控制系統(tǒng)的升級(jí)改造
本文首要介紹對(duì)卡車(chē)公司車(chē)身第一涂裝線懸鏈電氣控制體系的晉級(jí)改造,意圖使老設(shè)備發(fā)揮更大的作用、下降毛病率和進(jìn)步可操作性。
一. 導(dǎo)言
卡車(chē)公司第一涂裝線建于80年代前期,由德國(guó)工控公司描繪施工,電氣控制選用繼電器控制體系,復(fù)雜系數(shù)相當(dāng)高,可謂繼電器控制體系典范,隨著時(shí)代的發(fā)展,原控制原理已經(jīng)落后,并且接線復(fù)雜,其維護(hù)和改進(jìn)都比擬困難,因?yàn)檫\(yùn)用時(shí)間過(guò)長(zhǎng),電氣元件不斷老化,毛病增多,并且毛病點(diǎn)不易查找,以不能滿足出產(chǎn)要求,因此,我們對(duì)懸鏈體系進(jìn)行技術(shù)晉級(jí),選用PLC控制體系,其功能安穩(wěn)且造價(jià)低價(jià),增加了毛病顯示功能,大大改善了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性,使出產(chǎn)效率進(jìn)步,設(shè)備維修便利。
二. 設(shè)備改造前存在的問(wèn)題,改造工作原理及方案
1.改造前存在的問(wèn)題
原體系選用繼電器控制,其控制原理落后、接線復(fù)雜,安全措施不行全面,經(jīng)常出現(xiàn)室體大門(mén)誤動(dòng)作擠壞駕駛室的事故,嚴(yán)重的會(huì)導(dǎo)致駕駛室作廢,從而給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失,也嚴(yán)重制約著出產(chǎn)節(jié)拍。
因?yàn)檫\(yùn)用時(shí)間過(guò)長(zhǎng),電氣元件不斷老化,毛病增多,并且毛病點(diǎn)不易查找,從而導(dǎo)致維修時(shí)間過(guò)長(zhǎng),維修費(fèi)用過(guò)高,因?yàn)轶w系誤動(dòng)作或其他原因?qū)е轮骺亟佑|器和保險(xiǎn)頻繁損壞,平均每月至少要更換4臺(tái)接觸器,大大進(jìn)步了維修成本。
因?yàn)楸倔w系控制原理復(fù)雜、連鎖較多,運(yùn)用了相當(dāng)多的中心繼電器,在操作中經(jīng)常需要操作人員用手去按繼電器輔佐體系工作,一是操作人員的人身安全難以保障,二是因?yàn)椴僮魇д`或操作不熟練形成的毛病較多,從而使電氣維修人員排查起來(lái)相當(dāng)困難。
2.體系工作原理
我們?cè)诹魉霎a(chǎn)過(guò)程中工件一向懸掛在掛具上面,由懸鏈完結(jié)移動(dòng)、搖擺及工位循環(huán),順次通過(guò)的工序有預(yù)處理----電泳----水洗----烘干,然后下線,也就是說(shuō)若是懸鏈出現(xiàn)問(wèn)題,標(biāo)志著整條出產(chǎn)線無(wú)發(fā)正常運(yùn)轉(zhuǎn),這也是我們挑選對(duì)其進(jìn)行技術(shù)晉級(jí)的原因,因?yàn)槠淇刂圃韽?fù)雜,在此我們只做簡(jiǎn)單敘述:體系上電運(yùn)轉(zhuǎn)后,懸鏈無(wú)動(dòng)作,當(dāng)電泳升降機(jī)發(fā)送給本體系一個(gè)搖擺信號(hào)時(shí),懸鏈以0.5米為單位的行程低速循環(huán)搖擺,一起,發(fā)送給預(yù)處理體系一個(gè)噴淋信號(hào),此時(shí)預(yù)處理體系為本工位工件進(jìn)行前處理工作,(為電泳做準(zhǔn)備),當(dāng)預(yù)處理體系對(duì)本工位工件處理完畢后再將信號(hào)反饋給本體系,此時(shí)懸鏈搖擺一個(gè)循環(huán)后返回原點(diǎn),(停止搖擺),一起,將搖擺完結(jié)信號(hào)發(fā)送給電泳升降機(jī)體系,當(dāng)電泳完結(jié)后再把此信號(hào)反饋給本體系,此時(shí)本體系發(fā)送一個(gè)開(kāi)門(mén)信號(hào)分別去預(yù)處理和電泳體系,電泳和預(yù)處理大門(mén)打開(kāi),當(dāng)開(kāi)門(mén)信號(hào)反饋給本體系后,懸鏈以高速運(yùn)轉(zhuǎn)使工件移動(dòng)一個(gè)工位,當(dāng)移動(dòng)完結(jié)后,本體系再發(fā)送關(guān)門(mén)信號(hào)去預(yù)處理和電泳體系,電泳和預(yù)處理大門(mén)關(guān)閉,并將信號(hào)反饋給本體系,本體系再發(fā)送一個(gè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào)去電泳升降機(jī),此時(shí)可以推進(jìn)升降機(jī)進(jìn)行電泳,一起懸鏈以0.5米為單位低速循環(huán)搖擺,至此,工件完結(jié)了一個(gè)工位的循環(huán)。
3.改造方案
本著下降改形成本的準(zhǔn)則,我們選用三菱FX系列PLC做主控,為了提要體系可靠性,外部我們選用OMRON小型密封繼電器、新華空氣開(kāi)關(guān)和接觸器、施耐德按鈕及信號(hào)指示燈,保存其原有遠(yuǎn)程控制線路及行程開(kāi)關(guān),控制柜內(nèi)部重新布線。
三菱FX1N做主控,輸入信號(hào)本著從內(nèi)到外的的準(zhǔn)則布線即X000—X010為本操作面板按鈕信號(hào),X011—X037為連鎖和外部行程開(kāi)關(guān)信號(hào),有些輸入信號(hào)選用繼電器過(guò)度。輸出信號(hào)全部運(yùn)用OMRON小型密封繼電器過(guò)度,以進(jìn)步PLC的運(yùn)用壽命和體系可靠性。外部連鎖信號(hào)本著先預(yù)處理后電泳的準(zhǔn)則布線,使檢查維修更加有條序性,有些按鈕運(yùn)用雙功能,即在自動(dòng)和手動(dòng)兩種狀態(tài)下,同一個(gè)按鈕發(fā)揮兩種不同的功能。有些信號(hào)指示燈運(yùn)用雙顯功能,即同一個(gè)信號(hào)燈以一秒時(shí)鐘脈沖閃爍為一種信號(hào)狀態(tài)或一個(gè)毛病信號(hào),常亮為一種信號(hào)狀態(tài)或一個(gè)毛病信號(hào),這樣可以顯示更多的毛病信號(hào)和運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào),為維修和操作帶來(lái)便利,一起節(jié)約成本。
編程語(yǔ)言選用邏輯梯形圖編程,大有些輸入信號(hào)均設(shè)PLC內(nèi)部中心繼電器過(guò)度,便于毛病記錄查詢和程序連鎖,有些信號(hào)選用上升沿和下降沿控制,以防止信號(hào)誤動(dòng)作或其他干擾,進(jìn)步體系安全性和可靠性,大有些內(nèi)部中繼選用置位/復(fù)位指令,便于狀態(tài)保存。程序描繪中,針對(duì)原體系經(jīng)常出現(xiàn)事故和毛病的環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳盡的剖析,增加了多條安全保護(hù)程序和毛病顯示程序,按鈕信號(hào)通過(guò)“手動(dòng)/自動(dòng)”在程序中完結(jié)兩種狀態(tài),并且有些按鈕信號(hào)運(yùn)用上升/下降沿指令,從而進(jìn)步可操作性和避免誤操作,程序中運(yùn)用了一個(gè)強(qiáng)迫信號(hào),便于毛病自動(dòng)修復(fù)。毛病顯示程序運(yùn)用雙毛病條件,完結(jié)一個(gè)指示燈兩種毛病顯示。
三. 施行注意事項(xiàng)及內(nèi)容
1. 重點(diǎn)有些
本體系描繪的重點(diǎn)在原控制體系的剖析和PLC程序描繪有些
因?yàn)樵w系工作原理復(fù)雜,聯(lián)鎖信號(hào)繁多,我們有必要對(duì)其進(jìn)行徹底的研究剖析,搞清工作原理,取出所有聯(lián)鎖信號(hào),針對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)事故和毛病的環(huán)節(jié)進(jìn)行剖析,并且擬定出解決方案。在PLC程序有些,重點(diǎn)也是聯(lián)鎖信號(hào),中繼均運(yùn)用置位/復(fù)位指令,安全保護(hù)程序有必要要全面、有效。
2. 難點(diǎn)有些
本體系施工的難點(diǎn)在遠(yuǎn)程線路輸入/輸出有些。
因?yàn)槔^電器控制和PLC控制的描繪思路和施工布線有些區(qū)別,我們?cè)诒4嬖h(yuǎn)程線路和開(kāi)關(guān)的基礎(chǔ)上,有必要對(duì)原線路進(jìn)行詳盡的測(cè)量、改造,原所有急停線路均串聯(lián)在一塊返回控制柜,這樣我們就無(wú)法對(duì)信號(hào)的來(lái)源進(jìn)行區(qū)別,對(duì)此,我們拆除原急停線路,運(yùn)用原急停指示燈線路做遠(yuǎn)程急停線路,其他線路根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行改進(jìn)。
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